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步入智能化生产新时代

http: 时间:2018/3/14 9:25:28 来源:本站原创 点击次数:828

    这是一个具有颠覆意义的历史性画面:2017年12月11日,随着第127架支架安装到位,山东省首套6.5米大采高综采支架落户山东能源枣矿集团新安煤业公司。这是山东能源集团公司首次自主安装6.5米大采高设备的工作面,填补了该集团大采高设备自主安装工艺方面的空白。由此,新安煤业公司步入了自动化、智能化、集约化生产的“新时代”。

    近两年来,新安煤业公司积极投身以提高装备水平、优化生产系统、优化劳动组织为主要内容的“一提双优”实践,取得了良好效果。去年,该公司营业收入超计划2.29亿元,利润大幅提升,职工收入及利税等指标均大幅提高。

    升级装备,破题“多产低效”

    装备升级是实现高产高效、自动化减人、机械化换人的基础。面对“一提双优”的重大机遇,新安煤业公司把发展先进产能作为新旧动能转换的重要举措,立足于煤炭安全高效开采,坚持科技提升、装备升级、劳动组织优化三措并举,大胆探索使用新技术、新工艺、新设备,加速“智能化生产、机械化换人、自动化减人”步伐,全力提升采掘生产机械化、运输系统连续化、监测监控数字化、设备运行自动化、现场值守无人化水平,实现了由“多产低效”向“优产高效”转变。

    该公司针对设备陈旧落后、事故率高、效率低下等问题,对3405工作面顺槽进行系统改造,将原有旧设备全部更换为新转载机、破碎机和整体铸造溜槽,使机械事故率减少了80%;在3406工作面装备了全新的ZT9000型支架,与具有同样煤层厚度、相同工作面宽度、使用旧装备的3402工作面相比,事故率降低了89.5%,资源回采率提高了近10%,月均产量增加了10余万吨。

    根据煤层赋存特点,该公司配备了6.5米大采高自动化综采成套设备和集中控制系统,作业人员由每班19人减少到8人,具备了日产2万吨的生产能力,资源回采率达到了98%以上,发挥了“一面保全矿”的作用。他们在该工作面装备了单元式超前支架、液压支架电液控、自动补液、乳化液自动配比、液压系统高压自动反冲洗及净化水装置,实现了1000米远距离供电、供液和软化水直供,进一步改善了职工作业环境,降低了劳动强度。

    该公司积极推进掘进机升级换代,在用4部掘进机装机功率全部达到200kw以上,形成了挖掘式装载机+侧卸式装岩机装矸+后路皮带连续运输“3人排矸作业线”,每班减少岗位工2人,工效提高35%。采掘系统推广应用皮带可视化集控系统,实现对12部皮带的集中控制,每班减少皮带工人10人;安装使用7部无极绳绞车,减少小绞车32部,减少岗位工75人;对机电运输集控系统进行改造,实现在地面对矿井压风、排水、供电系统的自动化监控。

    优化头面,助推“瘦身强体”

    “我们曾深受头多、面多、人少之累。通过实施‘一提两优’之后,采煤工作面减少到3个,掘进工作面压减到8个,形成了‘一主一辅一配’三面高效集约化生产格局。”新安煤业公司经理张延伟说。

    该公司具有较为丰富的资源赋存,但由于长期保持高位生产,且随着矿井前进式开采,生产战线不断延长,环节多、占用人员和设备多,矿井呈现出生产过于集中、接续异常紧张、生产工艺落后、安全风险大等问题。“系统简化、减头减面,延长服务年限”成为该公司瘦身提效的有效途径。为此,他们本着“持续优化、技术先行”的原则,优化矿井生产系统、“储装运”系统和通防系统,使系统能力、运行效率与生产节奏全面衔接,有效弥补短板与不足。

    “我们开展了‘系统再优化、设计再思考’的活动,从设计源头开始抓优化,从而确保了矿井始终处于安全、经济、高效运行的良好状态。”该公司总工程师李付海说,在3405工作面系统改造中,通过在运输巷侧不规则区域新掘一条60米运输巷,不仅多采出滞留煤炭近50万吨,而且延长工作面服务年限4个月。

    系统思考,实施变化管理

    系统思考、变化管理是该公司每个工程技术人员遵循的工作准则。针对3406工作面34度角旋转、调采机尾140米回采以及材料巷边采边加、边采边缩支架的技术难题,该公司通过组织专家会审、召开“诸葛会”等形式,超前3个月对端头旋转应力集中区采取注浆加固,对拐弯皮带进行改造,成功实现该工作面34度角旋转、调采机尾140米回采的顺利进行。在两个月的转采期间,工作面原计划月产量16万吨,实际保持了月产量24万吨以上的水平,并创出了单面日产12506吨、月产30.03万吨的建矿以来最好水平,为今后不规则开采积累了经验。

    李付海说,系统越合理,生产越高效。他们针对矿井深、战线长、环节多的实际,狠抓井下“储装运”系统优化,施工-300米2#煤仓和3311煤仓,增加仓储量4000余吨,有效解决因满仓制约生产的问题,为取消采煤夜班生产创造了条件;将井下三部强力皮带机控制方式由“高压起动器+电机+CST”改造为“变频器+永磁电机+快速联轴器”,传动效率提高了20%,电耗降低了20%,每小时增加煤炭运量300吨;在井下4处主斜巷安设机械化推车和自动拾绳装置,每班减少岗位工2人。

    该公司是“一矿两井”管理,用风地点较为分散,通风系统较为复杂。经过慎重论证,该公司对通风系统进行了调整和改造,并实施降阻工程,对一些风阻大、断面小、网络不合理区域进行改造,封闭闲置巷道及硐室,矿井通风系统阻力同比降低10%以上;实施-100米回风下山掘进工程,实现降阻380帕,增加风量1300立方米/分钟,有效解决了矿井深部风量不足的问题;实施地温治理工程,设计建设34采区制冷工程,购置安装德国进口KM3000型制冷机组,采区内采掘作业地点温度平均可降低3℃。

    “我们不再走‘上人员、拼产量’的老路,下一步,要坚持效率、效益优先原则,深入研究高效生产组织方式,大力度推进机械化换人、自动化减人,努力实现生产稳定有序,生活平安祥和,推动矿井发展高质量。”张延伟说。

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